公司电炉电极喷淋装置难以控制,易损坏,不能正常使用,造成电极消耗高,电炉小炉盖使用寿命短等,根据公司实际情况,组织对电极喷淋进行了改造。
喷淋圈自行制作,用耐热不锈钢弯制焊接,喷淋孔由原来的8个的孔改为12个孔,由原来的单喷水,改为由三个气动球阀控制气水混合喷雾式冷却,分手动和自动控制两种模式。电极喷淋在电炉单独吹氧冶炼时使用气水混合冷却,杜绝了冷却水流到钢水里,造成钢水质量变差,同时减少了电极挂冷钢造成刮小炉盖孔,在电炉送电时使用全水喷淋冷却,加快电极的冷却速度,减少电极消耗。
经过试用,效果明显,既保证了钢水质量,同时电极消耗及电炉小炉盖消耗明显降低。电极消耗降幅达23%,小炉盖寿命提高60%,年节约成本140万元左右。